公司新闻

公司召开TPM“2”阶段第六期月度例会


2021-03-22

    2021年3月18日,公司召开TPM“2”阶段第六期月度例会,对长钢进入“2”阶段以来,广大基层职工在坚持巩固“0”和“1”阶段成果同时,一步一个台阶,助力设备稳顺、安全管控、节支增效等取得明显效果,进行总结。

    自2020年7月,公司TPM管理工作由“1”阶段转入“2”阶段“两源”(发生源和困难源)治理以来,公司各单位按照顾问团队和推进办的要求,开动脑筋、集思广益,不断积累经验,积极主动开展“两源”治理,创造性地开展相关工作、制作实用工器具,“两源”改善呈现出以点带面、多点开花、齐头并进的局面。

    截至目前,已累计发现“两源”2761项,整改2566项,整改率93%,发现并整改设备微缺陷2926个。

    发生源:是指导致设备故障、泄漏、污染、产品缺陷、浪费、危险等问题的根源。

    故障发生源:

    高线的“水联动”:轧钢厂统计穿水堆钢时穿水的数据,找到极限跑钢数值,结合进吐丝机温度要求,严格控制各规格穿水流量,避免穿水过大造成精轧机堆钢。改善前,平均每月发生两起堆钢故障,影响生产1小时;改善后,不产生该故障,每年可节约生产时间12小时。

    污染发生源:

    “乾坤挪移” 减少粘料:原来皮带上料添加顺序是先加硫膏,再加矿渣,皮带粘料严重;后来将脱硫石膏称移至矿渣称后面位置,改变脱硫石膏添加顺序,下料时先布矿渣,再布硫膏,有效减少了粘料, 减少污染。

    成本发生源:

    毛头钢的“分拣器”:对齐辊上所有的料,由于最后一支倍尺有毛头等不符合尺寸标准,导致所有料都需要进行100MM的剪切,造成浪费,切损大。在对齐辊道对齐侧增加一个剔头装置,当最后一支倍尺移动到剔头装置时,剔头装置自动启动,将毛头等不符合标准的料向外挑出100MM,只需要剪切被挑出的部分即可,圆钢、锚杆钢成材率平均提高0.09%。

    效率发生源:

    钢材试样的“传菜机”:检验送样需人工搬运至平台下,每送一次6分钟,每天送样12次;制作升降机后,每次只需1分钟,年节省人工350工时,极大降低了劳动强度,消除了安全隐患。

    质量发生源:

    铸坯防弯器:铸坯在存放过程中,因铸坯中间温度高,两边温度低导致铸坯变弯曲。对此,制作大型铸坯防弯器,将铸坯放置在防弯器中冷却。使铸坯的弯曲程度控制在最小范围。

    危险发生源:

    危险的大倾角皮带:回转窑大倾角皮带倾斜角度50°,提升高度36.8m,水平投影长度41.25m。该皮带机较长,跨度大,倾角大,人员上下楼梯时在半空中容易跌落,且容易跌落好几层楼梯。对此,每隔一段增加栏杆,同时将栏杆设计为交错式窄栏杆,且两个栏杆宽度相加大于楼梯总宽度,防止人员连续跌落好几层楼梯。

    困难源:是指对设备进行清扫、点检、加油(润滑)、维护、操作时不容易进行的部位,或者在进行时容易发生误操作,引起事故发生的部位。

    操作困难源:

    料罐的“忠诚卫士”:在炉顶上下料罐增加雷达料位计,能够快速判断料位情况,便于操作工进行相应操作,保障高炉顺稳生产。

    维护困难源:

    开坯机主传动增设“千里眼”:改善后可快速发现导致主传动无法启动的原因并进行处理,较之前可节省0.5小时/次,年可节省生产时间20次*(0.8-0.3)小时=10小时。

    清扫困难源:

    钢渣的“滑容道”:打包辊道下的氧化渣清理费时费力(一个月两次,每次5人4小时),增加溜渣槽和收集槽后,班班清理只需1人10分钟,节约人工:2次/月*5人/次*4小时/次*12月-3次/天*1人/次*10分钟/次*30天/月*12月=300工时/年。

    点检困难源:

    粉仓上的“眼睛”:回转窑粉仓仓储量是通过人工使用敲击物对仓壁敲击(的声音)来确定的。但是成品石灰粘度较大,有时会粘在仓壁上,导致人员判断有偏差,生产管控误差较大。对此,在粉仓合适的部位加装料位计,同时接入主控画面,提升了粉仓仓储量的准确计量。

    在“2”阶段推进工作中广大基层职工付出超常努力,倾注无穷智慧,取得明显成效的同时,“0”“1”阶段小组活动不松懈、高标准,成果持续保持并巩固完善。

    针对下一步TPM工作推进,王春生强调:

    一、TPM推进过程是不断提升精细化管理水平的过程。

    巴登钢厂的发展,靠的就是先进的管理理念和精细化管理。各级管理人员要沉下身子,以精细化管理为标尺,强化规范化、标准化操作执行和习惯养成,不断提升作业过程的精细化管理水平。

    二、TPM管理是“夯实基础,持续改善”的过程。

    要落实各个层级、各专业在TPM管理活动体系中的职能,形成分工清楚、责任明确,密切配合、全员参与的良好氛围。持续完善内部推进机制,坚持开好厂级月度总结会,推广和普及作业区每周检查评比制度,形成有效激励机制。

    三、要善于捕捉并解决生产中的“难点与热点”,将TPM管理推进与经营生产深度融合。

    各单位要重点解决生产组织、工艺技术、最佳操作、延长设备更换周期、减少故障停机时间等问题。要善于捕捉并解决生产中的“难点与热点”,用数据说话,切实将TPM管理成效反映到经营生产中。

    四、要强化目标导向,巩固推进成果,确保已取得的成果不退步。

    推进较好的单位要瞄准自主管理终极目标,逐步在本单位条件成熟的区域实现小范围的自主管理,作表率,蹚路子;落后的单位要主动向先进学习,分析原因,补齐短板,迎头赶上。职能部门要做好本部门日常推进和成果固化,为生产单位提供指导和服务。

    五、要立足长远,做好打“持久战”的准备。

    思想上充分认识TPM管理的艰巨性;行动上自我加压,高标准严要求,持续进行改进、持续改善;善于学习,强化培训学习,培养一支精益化TPM管理骨干队伍,把“持续改善,精益管理”理念融入企业日常管理,升华为企业文化重要部分。

    海纳管理咨询团队赵丹对TPM“2”阶段第六期推进情况进行了点评并公布了评比结果,同时公布了本期获奖名单。

    会上,公司党委副书记、总经理王春生为“金牛奖”获得者——长钢工程公司和瑞昌水泥公司颁奖。

    副总经理李明主持会议。各相关单位党政负责人、副厂(处)长、专职推进员、各作业区作业长以及兼职推进员或一线职工代表等参加。